马钢2250mm热轧线层流冷却辊道底喷改造获成功

发布人:Super User  发布时间:2012-11-12  浏览次数:2398

  在推进新一轮对标挖潜、降本增效工作中,马钢四钢轧总厂以技术降本为核心,加大技术攻关力度,历经三个月的持续技术攻关,有效解决了2250mm热轧生产线因层流辊道底部喷嘴堵塞,导致板带冷却不均匀产生质量问题和制约产能释放难题,标志着2250mm热轧生产线层流冷却辊道底喷改造成功。

  2250mm热轧生产线是从德国引进的世界一流的生产线,每月承担着40万t左右的板带生产任务,是四钢轧主要生产线。2007年9月全面投产以来,为四钢轧和马钢全年生产经营目标任务的完成发挥了重要作用。近年来,热轧板带在运行到层流辊道时,常出现镰刀弯现象,又因热轧板带弯曲,运行过程中常会受力不均、撞击辊道侧挡板引起堆钢事故。这既影响产品质量,增加设备维护成本,又严重制约产能均衡释放。为此,2250mm热轧生产线技术攻关组,从设备、操作、工艺等方面进行全面“会诊”,努力查找“症结”所在。经过长期跟踪,利用排除法对各方面信息和技术参数进行分析、评估,发现在生产线层流冷却辊道喷淋管底部,由于?0mm喷嘴在生产运行过程中时常被冷却水中的淤泥和杂物堵塞,而且末端是盲端,平时点检人员只能利用生产间隙进行简单处理,效果不好,在每周定修更换前,时常会发生两次左右的堆钢事故。8月初,攻关组制定改造方案,采取切开喷淋管盲端焊接法兰连接闷盖的方法,对生产线上近300个底部喷淋管进行改造,历时3个月完成改造后,只要将法兰闷盖打开,定期冲洗喷淋管就能清除堵塞,操作简单易行、效果良好。这样,不仅有效减少故障停机时间,提高了生产的连续性,而且降低了设备维护成本,提高了产品质量。

 

信息来源:世界金属导报